产品特性:现货 | 是否进口:否 | 产地:沧州 |
材质:橡胶 | 牌号:234 | 品名:橡胶软管 |
用途:输送混凝土 | 厂家(产地):沧州 | 品牌:汇鹏 |
联系人:邓经理 电话;19131704077
混凝土泵车端部橡胶输送软管使用注意事项
一、使用时应做好操作人员规范培训工作,不具备规范操作者不得上岗,连接端部时要防止管卡没有卡紧、密封圈损坏及未加密封圈,接管时未用同型号直径管口钢管、普通软管及现代型软管只能作端部出口使用,也不得代替连接弯管和直管使用,擅自使用责任自负。
二、堵管时必须处理正常后使用,如出口处砼堵管堆积堵管、混仓型堵管、管路泻浆型堵管、砼间歇超过型堵管、管路灰皮聚积型堵管、砼砂浆离析型堵管、砼离析型堵管、附加剂离析型堵管、S型输送管堵管、外混极热型堵管、外温极冷型堵管、空气积压型堵管、管径变异型堵管、骨料超大型堵管、流量失控型堵管等等。超常现象不及时排除会加热促使软管变形,管内骨料冲撞挤压和划动内壁,造成堆积部位软管鼓胀,特别是粒径3.5cm的砼骨料会出现超大型堵管现象,勉强输出时间越长危害越大,同时造成软管内壁不经常冲撞划破性越来越大,***起鼓处会出现从小到大的起皮现象,如在法兰处出现也会构成同样后果(管头法兰粘接处脱落)。但只要选择各方面正确状态是一定会顺利达到砼送境地,减少不必要的损失。
三、使用完毕请做好管道内清洗工作,以便交接工作顺利。
四、保持平放、干燥、防止与酸碱,油类及有机溶剂等影响橡胶质量的物质接触。
本公司生产的混凝土泵车端部橡胶输送系列软管,适用于建筑工程机械泵车混凝土输送时端部连接,能灵活地变动浇灌位置,小范围的混垂凝土摊铺,可由人工摆动橡胶软管来完成,具有环保,耐高压,高耐磨,经久、耐用等特点,一般工作温度-40℃~+85℃。 混凝土泵车端部橡胶输送软管
1.在混凝土泵管送过程中,随着泵送压力的增大,泵送冲击力将迫使管来回移动,这不仅损耗了泵送压力,而且是泵管之间的连接部位处于冲击和间断受拉的状态,可导致管卡及胶圈过早受损,水泥浆溢出,因此必须对泵加以固定.
2.泵送作业中,料斗中的混凝土平面应保持在搅拌轴轴线以上.料斗格网上不得堆满混凝土,应控制供料流量,及时清除超料径的骨料及异物,不得随意移动格网.当进入料斗的混凝土有离析现象时应停泵,待搅拌均匀后再泵送.当骨料分离严重,料斗内灰浆明显不足时,应剔除部分骨料,另加砂浆重新搅拌.
3.泵送混凝土应连续作业;当因供料中断被迫暂停时,停机时间不得超过30min.暂停时间内应每隔5~10min(冬季3~5min)作2~3个冲程反泵—正泵运动,再次投料泵送前应先将料搅拌.当停泵时间超***,应排空管道.垂直向上泵送中断后再次泵送时,应***行反向推送,使分配阀内混凝土吸回料斗,经搅拌后再正向泵送.
在布料机工作过程中,泵送混凝土时却出现堵管的现象。观察发现泵送混凝土时总是堵在第三节泵管处,故怀疑泵管内有异物堵塞。
(1)分析泵送系统,压力正常。输送缸内活塞正常且S管内无异物,判断故障应在泵管内。拆检所有泵管后在行走台处一节水平管中发现横着卡住了搅拌车的一片搅拌叶片,用焰割断取出后,重新装好泵管,试机泵送一切正常。
故障原因为搅拌车内叶片脱落。
(2)拆开第三节泵管查看,管内并无异物,重新装好,试机故障依旧。
(3)打正泵,观察主系统压力在10 MPa左右,压力正常,同时检测系统憋压压力,大值可以达到34 MPa,因此车是只使用3个月的新车,故可以排除主泵液压系统故障。
(4)停机、卸压拆开变径管,检查S管内无异物,同时检查活塞头,正常无磨损。
(5)拆开第三节臂架处弯管,打正泵,混凝土能泵送,泵车专用胶管配件,怀疑后面泵管内有异物,拆检观察无异物。